電力測試儀器資訊:摘要:本文針對SNCR脫硝技術初次在300MWCFB鍋爐的成功利用進行具體介紹,CFB機組本身具有低氮排放的特點,目前國內大部CFB機組NOX排放在200mg/Nm3擺布。
經SNCR技術改革后,相比其他國內上串下跳、缺乏積累的漿料企業而言,以期為國內浩繁CFB機組供給新的脫硝思路沼氣發電機組·
關鍵詞: SNCR 脫硝技術 CFB鍋爐 利用
1.概述
秦皇島秦熱發電有限責任公司#5機組(300MW CFB于2012年底完成了以尿素為還原劑的SNCR煙氣脫硝裝配改革工程,改革前NOX排放濃度約為240 mg/Nm3(6%O2。
通過SNCR脫硝舉措措施改革,福祿在這個領域的技術積累以及在銀粉領域的領先地位,排放指標滿足國家標準對重點地區的要求(低于100mg/Nm3沼氣發電機組·168小時試運行期間,平均脫硝效力為73.43%。
康明斯發電機組最大脫硝效力可達82.96%,福祿太陽能漿料業務未來走向都受到業界關注。
CFB+SNCR設計綜合脫硝效力>85%,實測>90% 沼氣發電機組·
2.工程概況
2.1 建設單位機組簡介
秦皇島秦熱發電有限責任公司2%26times300MW輪回流化床(CFB鍋爐機組,于2007年投產發電沼氣發電機組·鍋爐由東方-電氣集團東方-鍋爐股份有限公司采取法國ALSTOM公司技術設計的DG1025/17.4-Ⅲ型CFB鍋爐。
太陽能電池制造商可以從賀利氏訂購福祿公司的太陽能漿料產品,為亞臨界參數天然輪回流化床汽包爐,該型鍋爐整體呈擺布對稱H型安插,4臺高溫旋風分手器安插在鍋爐兩側。
這對于太陽能漿料業務一直處于虧損狀態的福祿而言是一種考驗,CFB鍋爐采取爐內脫硫,脫硫產品易導致SCR工藝所用催化劑鈣化中毒,影響利用壽命和脫硝效力鍋爐設計無預留增加脫硝裝配反應器空間。
福祿所有相關核心產品的生產、銷售、技術服務等全部由賀利氏負責,尾部灰濃度遠高于煤粉鍋爐,會造成SCR反應器催化劑磨損嚴重、利用壽命降低,將使運行用度增加較大省煤器后煙溫較煤粉爐低。
而并購后的福祿公司太陽能漿料部門及業務將不復存在,晦氣于SCR反應器提高脫硝效力因為催化劑的加進會將SO2氧化為SO3并與逃逸氨反應天生硫酸氨和硫酸氫銨,易造成空預器積灰堵塞和侵蝕且系統阻力增加較大。
影響機組運行安全沼氣發電機組·鑒于以上身分,巴斯夫應用實驗室主管艾韜表示:“作為這個行業的新人,起首其爐膛出口溫度一般在850~1000℃區間內,在SNCR工藝高效“溫度窗”內其次燃燒后煙氣分四部劃分手經過分手器。
在分手器內猛烈混合且停留時候跨越1.5秒,從目前來看太陽能的這輪低谷很有可能還要持續一段時間甚至幾個季度,CFB鍋爐出口NOx濃度較低。
再通過SNCR工藝,可確保出口濃度到達環保要求別的SNCR工藝投資和運行用度都低于SCR工藝,這種新型印刷機和CypoSolRL定制油墨可取代現有的絲網印刷工藝,設計合理可達60% 以上脫硝效力。
氨逃逸可低于10ppm沼氣發電機組·
2.3 SNCR系統工藝簡介
秦熱公司的SNCR系統是用尿素作為還原劑噴進旋風分手器內與NOX進行選擇性反應,不消催化劑。
激光技術對超薄太陽能電池晶圓不會產生壓力,該編制以旋風分手器作為反應器,CFB鍋爐獨有的旋風分手器結構,為脫硝反應供給了強烈的混合場合。
無接觸LTP工藝最高可將太陽能電池晶圓的斷裂率減少80%,并供給了足夠的反應時候沼氣發電機組·
作為還原劑的固體尿素,被溶解制備成質量濃度為50%的尿素溶液沼氣發電機組·尿素溶液經輸送泵輸送至稀釋模塊前。
與稀釋水按必然比例混后,電子、顏料及玻璃材料業務組收入占其中的47%,經過計量分派裝配的精確計量分派至每個噴槍,最后經噴槍噴進爐膛。
進行脫硝反應沼氣發電機組·
其反應方程式為
NO+CO(NH22 +1/2O2%26rarr2N2+CO2+H2O
SNCR脫硝系統采取模塊化設計,他們認為至少還需要三至五年的時間來試驗發展。
兩臺尿素溶液儲罐(%26Phi4500%26times5500,總容積滿足2臺爐7天用量沼氣發電機組·
溶解罐內尿素與冷渣器出口引來的凝結水(0.6~1MPa,40~65℃通過攪拌混成平均的50%尿素溶液沼氣發電機組·50%尿素溶液通過一用一備的耐侵蝕輪回泵泵進兩臺尿素溶液儲罐。
韓國三星以及日本幾家企業也在尋求一份市場蛋糕,40~60℃減壓后將50%尿素溶液稀釋至恰當濃度沼氣發電機組·尿素溶液的濃度根據噴進點的流速、煙溫、NOx濃度等參數實驗確定,在確保高脫硝效力的條件下盡可能的減少噴水量沼氣發電機組·
稀釋比例和噴射量調整由控制系統來完成。
溶液在混合器混合平均后進進流量分派模塊沼氣發電機組·
噴射區計量模塊用于精確計量和獨立控制往鍋爐每個噴射區的反應劑(尿素溶液流量沼氣發電機組·該模塊采取獨立的化學劑流量控制,2013年5月將有一家國內太陽能銀漿企業走到臺前。
為復雜的利用情況供給所需的高程度的控制沼氣發電機組·該模塊連接并響應來自機組燃燒控制系統、在線NOX、O2、逃逸氨的控制旌旗燈號,主動調節反應劑流量。
對NOX程度、鍋爐負荷、逃逸氨濃度、燃料或燃燒編制的改變做出響應,在過去兩年內福祿公司陸續向外推出超過20個新的太陽能導電漿料產品,可以實現流量主動控制沼氣發電機組·
霧化吹掃風量的調節與控制與噴嘴流量調節控制編制不異沼氣發電機組·冷卻空氣的量保證噴嘴的冷卻需要即可沼氣發電機組·
2.4 工期進展情況
2012年7月15日 開工
2012年7月28日 完成5號爐接口工作。
隨后機組正常運行沼氣發電機組·
2012年7月29日 土建部分隔始施工
2012年9 月5 日 安裝部分隔始施工
2012年10月2日 土建主體結構完成
安裝工作基本完成,正式進進分系統調試階段
2012年11月6日 分系統調試工作完成
2012年11月9日 正式進進168小時試運
順利通過168小時試運。
如果操作成功屆時將很有可能打破國外企業在這一領域的壟斷,期間操縱#5機組的大修機會對脫硝系統進行了全面的檢修、對脫硝系統對鍋爐各系統的影響做了全面的檢查沼氣發電機組·
3.1運行參數
因為目前環保排放標準按照小于200 mg/Nm3履行,#5爐氮氧化物排放濃度控制在100~150 mg/Nm3。
氨逃逸率控制在3%以下,該草案將打破現在對光伏系統補貼最高6kW的限制,現將調節編制由“總流量跟隨”改成“總流量設定”沼氣發電機組·
#5爐脫硝系統12年11月16日通過168試運沼氣發電機組·前兩個月氮氧化物值控制在150mg/Nm3,尿平日平均用量2.08T。
兩個月后呈現多支噴槍流量降落并波動的異常現象,法國生態、可持續發展和能源部在去年十月初令人意外地提議對采用歐洲電池板的商業光伏電站提供10%的額外補貼,檢查啟事為噴槍堵塞、磨損嚴重沼氣發電機組·#5爐大修對脫硝噴槍及澆注料進行了措置和改革。
投運后噴槍霧化結果變好,脫硝效力明顯增加,福祿公司總部宣布將不得不重新探索太陽能漿料業務的戰略選擇,較停爐前日平均用量3.5T降落了1.4T沼氣發電機組·具體情況見下表
3.2氨逃逸對空預器的影響
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